大型齿圈的深层渗碳工艺优化
1.技术参数
硬齿面大型中心传动齿轮减速器是一家公司的旗舰产品。由于市场行情井喷,订单超过100单,单重3860公斤,材质20CrMnMo。每台减速机含I级齿圈2件,齿圈外形尺寸ф 2791 mm× ф 2250 mm× 264 mm,径宽比(直径/齿)热处理技术要求见表1。可见,渗碳淬火硬化层深度≥3.6≤3mm,端面翘曲≤3mm,根据相关文献可知,大齿圈深度渗碳淬火的难点包括变形控制和微观组织。这也是本文的技术风险点。
表1一级齿圈热处理技术要求
渗碳工艺层深度/毫米
3.6~4.1/HV550
硬化硬度
58~64
金相组织
根据JB/T6141.3《重载齿轮渗碳质量检验》
碳化物:≤3级,马氏体,残余奥氏体,铁素体:≤4级。
热处理变形/毫米
端部翘曲≤3°
2.容量估计
第一类齿圈热处理设备为VBS 2800/2500渗碳炉,其设计能力计算见表2。可以看出,生产是按照常规热处理工艺(渗碳+高温回火+淬火)来组织的,整个热处理过程约350天,给进度带来了前所未有的压力。
表2 VBES 2800/2500渗碳炉设计能力计算表
VBES2800/2500渗碳炉参数
热处理零件的充电参数
工作尺寸/毫米
Ф2800×2500
实际充电尺寸/毫米
Ф2791×1056
(可装4件)
90℃材料架负荷/吨
17
实际装载重量/吨
15
容量估计
累积渗碳和淬火炉次数
50个熔炉(总共200个,每个熔炉4个)
渗碳淬火周期/天
七
热处理过程总时间/天
350
二、工艺方案
如前所述,本文的研究重点包括三个方面:组织形式、变形控制和生产率。为了解决碳化物形态问题,作者经过多年努力,探索推广了缓冲渗碳工艺(如图1a所示)。在此基础上,本文进行了进一步的优化,优化后的缓冲过程曲线如图1b所示。为了减少翘曲,增加充电容量,本文对充电模式进行了改进,常规和改进后的充电模式分别如图2a和图2b所示。
大型齿圈渗碳装料模式
1.常规深层渗碳工艺
(1)装料炉
参考表1,常规熔炉装料的物理照片如图2a所示。采用传统的碳钢焊接料架,在930℃抗蠕变性差,使用一炉后料架翘曲变形超过3毫米。
(2)过程曲线
常规工艺曲线如图1a所示。渗碳炉温度为860℃,工件容易发生较大变形。由于料架变形和高温出炉的双重影响,每炉次翘曲变形超过4mm,约有两个一级尺寸齿圈返工修正。
2.深层渗碳优化工艺
(1)装料炉
本文经过长期研究发现,减速器内二等大齿圈(材质:20CrMnMo,齿宽约500mm),渗碳淬火翘曲变形得到控制(小于2mm)。根据这一经验,本文将一种工业废料齿圈转化为一种新型工具,如图3所示。在报废的齿圈外圆上焊接16个支撑块,使其直径扩大到2700mm,增加与工件的接触面积,有效装炉尺寸可达ф 2800 mm× ф 2100 mm,使用3号炉后,上下端面可铣成平面,重新投入使用。
大型齿圈新的装炉工具
使用新工装(无料架)的装炉方式如图2b所示,一级大型齿圈的装炉能力由4台提升至8台。
(2)过程曲线
优化后的缓冲渗碳工艺曲线如图2b所示,不同于优化前860℃渗碳,高温回火后再加热到660℃。渗碳后,采用快速冷却至660℃的方法进行高温回火。
(3)优化测试
优化后的工艺采用快速冷却,但炉内冷却速度低于炉内慢冷坑,网状碳化物易在渗层表面析出。本文尝试调整冷却碳势的思路,达到防止不良碳化物析出和保证齿面硬度的双重目的。本文设计了三组不同冷却碳势的工艺试验。
试验对象为φφ25mm圆形试棒(材质:20CrMnMo),工艺流程:缓冲渗碳(如图1b所示)→淬火→低温回火。如表3所示,渗碳和冷却时的三组工艺试验分别采用了0.8%、0.7%和0.6%的碳势,淬火和低温回火的工艺参数完全一致。
表3三组工艺试验的工艺参数
组
a
b
c
冷却碳势/%
0.80
0.70
0.60
淬火过程
850℃,1小时
低温回火
200℃,2h
三.结果和分析
1.渗透层结构
本文采用LYMPUS-GX71显微镜,根据JB/T 6141.3重载齿轮金相标准,分别对三组试验中渗层表面的显微组织进行了评价,如图4所示。可以看出,工艺A获得了不良的角块状碳化物,工艺B和工艺c获得了分散的粒状碳化物。
不同冷却碳势的渗碳表面结构
2.表面硬度
本文用MH-60显微维氏硬度计测试了三种不同试验的表面硬度。如表4所示。可以看出,工艺A和工艺B获得的齿面硬度较高,而工艺C获得的齿面硬度较低。
从图4和表4可以看出,工艺B(冷却碳势:0.7%)渗碳层表面粒状碳化物分散,表面硬度为59HRC,达到了试验目的。
表4不同冷却碳势的表面硬度
组
a
b
c
冷却碳势/%
0.80
0.70
0.60
齿面硬度HRC
(距离表面0.1毫米)
62.4
59.7
56.1
冷却碳势为0.7的缓冲渗碳已延长20多炉,第一阶段约为3.9mm/HV550,渗碳层深度大齿圈渗碳层深度大。真实齿面硬度为59.3~60.5HRC,符合技术要求。
3.变形统计
采用新工装后齿圈渗碳淬火翘曲的统计见表5。可以看到齿圈使用新工装后翘曲明显改善,从优化前的4mm以上降低到1.5 mm以下。
表5 I/kloc-0级/使用新工装后的变形统计
画
4.成本分析
工艺优化前后成本的粗略比较如表6所示。可以看出,通过工艺优化,生产能力(充电能力)提高了50%;效率(周期缩短)提高40%以上;年成本降低约100万元。
表6流程优化前的成本对成本分析
优化项目
优化前
优化后
熔炉工件数量
四
八
装料重量/千克
15440
30880
200件齿圈累积热处理
50
25
200件齿圈累计处理周期/天
350
200
总成本/万元
250
150
四.结论
(1)快速冷却至660℃,直接高温回火,优化深渗碳淬火工艺,冷却碳势设定为0.7%。得到以下结果:渗碳层表面的粒状碳化物分散;渗碳层深度为3.9mm/HV550,齿面硬度为59.3~60.5HRC,满足技术要求。
(2)通过使用新的装炉夹具,一级大齿圈的翘曲变形从4毫米以上降低到1.5毫米以下。
(3)通过工艺优化,产能提升50%;效率提高40%以上;年成本降低100万元。
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